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35kt/a 硫酸鎳生產(chǎn)線采用最新的生產(chǎn)工藝。本技術(shù)改造項目是在鎳廠原有廠房內(nèi)進(jìn)行改造的,現(xiàn)在在用的控制系統(tǒng)是在改造前舊工藝下配置的,隨著生產(chǎn)工藝的調(diào)整,原控制系統(tǒng)已經(jīng)不能滿足新的工藝控制指標(biāo),區(qū)域控制分工難以實現(xiàn)新的工藝控制要求,存在極大的隱患。一旦發(fā)生DCS系統(tǒng)故障將導(dǎo)致整個生產(chǎn)工藝的停產(chǎn),會給工藝連續(xù)生產(chǎn)帶來不確定性。新工藝對DCS控制系統(tǒng)的做了更深層次的要求,要求控制指標(biāo)的穩(wěn)定性和長周期性,各工序分區(qū)控,該控制區(qū)域內(nèi)實現(xiàn)數(shù)據(jù)的采集、處理和控制在該區(qū)域控制系統(tǒng)上完成。各工序控制系統(tǒng)獨立運行,但數(shù)據(jù)和必要的控制可以共享。綜合考慮現(xiàn)有控制運行系統(tǒng)情況和使用環(huán)境,對原有的DCS控制系統(tǒng)進(jìn)行擴容性升級改造,以滿足工藝分區(qū)域控制的要求,并根據(jù)新的過程檢測儀表和控制指標(biāo)要求情況配置。
根據(jù)生產(chǎn)線工藝控制監(jiān)視需求,自動化控制系統(tǒng)采用分布式控制系統(tǒng)(DCS)1套。工藝控制需要設(shè)置三個工序:C272和P204除雜工序、P204全萃工序、罐區(qū)及其它區(qū)域三個工藝區(qū)域, 總共配置3對控制器,各工藝區(qū)域過程檢測儀表、電氣設(shè)備分別接入所屬區(qū)域的DCS控制系統(tǒng)。其中,變頻器、軟啟動器和電機保護器等設(shè)備分別通過硬接線或通訊的形式接入控制系統(tǒng)內(nèi),同時各電氣I/O柜原則上設(shè)置在各區(qū)域低壓配電室內(nèi)。
該項目工藝控制三個工序:除雜工序、全萃工序、罐區(qū)及其它區(qū)域三個工藝區(qū)域, 各工藝區(qū)域過程檢測儀表、電氣設(shè)備分別接入所屬區(qū)域的DCS控制系統(tǒng)。全廠DCS系統(tǒng) 采用西門子控制器AS 410H??刂葡到y(tǒng)集合控制、配電、監(jiān)控等一系列功能,實現(xiàn)了全流程高水平的自動控制,保證生產(chǎn)的流暢性、穩(wěn)定性。
該DCS系統(tǒng),中央控制室采用客戶機服務(wù)器結(jié)構(gòu)。
系統(tǒng)總線采用1000M工業(yè)以太網(wǎng)(光纖冗余環(huán)網(wǎng))。網(wǎng)絡(luò)采用具有冗余管理功能的交換機來實現(xiàn)。
終端總線也采用1000工業(yè)以太網(wǎng)。網(wǎng)絡(luò)采用具有冗余管理功能的交換機來實現(xiàn)。
現(xiàn)場網(wǎng)絡(luò)采用PROFIBUS DP。
采用高可靠性的工業(yè)級網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品作為系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)組件,從根本上確保了整套控制系統(tǒng)的可靠運行。
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